离心泵泵轴发生断裂失效的原因分析

来源:公文范文 发布时间:2022-12-30 15:20:04 点击:

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1.1 成分分析

采用只读光谱仪ARL3460进行标样分析:

断轴本体的化学成分如表1所示。由表1的结果可知,轴的材质符合GB/T1220。

1.2 力学性能分析

在泵轴上取一段长度为150mm的试料,按GB/T2975-2009加工成试棒,利用液压式万能材料试验机SHT4605按照GB/T228-2009对其进行力学性能实验,测试结果见表2。

由表2和表3的数据对比可知此断裂泵轴主要力学性能均达到GB/T1220-2007所规定的标准值。

2 轴受力分析

由于泵运转过程中泵轴螺母段受轴向力、扭转应力、预紧力等多种形式力,因此需要对轴的强度进行校核。因为轴是从叶轮螺母处断裂,因此可以把这一段定位危险断面,此处主要承受叶轮轴向力及叶轮螺母预紧力。

2.1 压应力

根据实际参数:流量Q=170m3/h,揚程H=110m,转速n=1450r/min,入口压力p=0.6MPa,介质(黑水)密度ρ=980kg/m3,功率P=132kW,最小轴径d=27mm,螺纹孔内径d1=12mm,可得:轴向力A=19401N(计算公式引用《现代泵技术手册》。

由于叶轮螺母处由于装配、水力等原因,实际受力情况比较复杂,还有一些力无法量化计算,此处安全系数还比较小。

3 断面分析

①断裂处为轴头螺纹根部退刀槽处,螺纹为M30,退刀槽段最小直径Φ27,为圆弧过渡,过渡区有一钝刀痕迹,根据经验此处易产生应力集中;②断口出现不规则形状且绕中心成扭曲形态,说明其产生了塑性变形,而非脆性断裂;③观察轴断面可以看到断裂处有明显颈缩现象,表面有介质腐蚀或者高温留下的一层氧化膜,断口中心已经开裂。

4 结束语

综上所述,泵轴材质及力学性能满足,然轴头加工螺纹时设有退刀槽且有锐利尖角,致使泵运转时应力集中于退刀槽处,轴头钻有M12的螺丝,使其抗疲劳强度大大降低,当泵运转一段时间后,轴在应力过于集中、抗疲劳强度降低的情况下发生颈缩现象,材质表面出现裂纹且向内部延伸,当外部作用于轴上的力超过其临界值时,轴从最脆弱处即退刀槽处发生断裂失效。

参考文献:

[1]关醒凡.现代泵理论与设计[M].北京:中国宇航出版社,2011(4).

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